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使用振動加速度判斷設(shè)備異常探討

2022年4月9日 12:30

樹脂部  馬毓峰

在生產(chǎn)實踐和標(biāo)準(zhǔn)文件中,多數(shù)討論的都是使用振動速度為設(shè)備異常的指標(biāo),很少有使用振動加速度為指標(biāo)。下面通過三個案例,與大家探討。

案例一:鹽水小冷凍機(jī)配備一臺250kw電機(jī),電機(jī)維保后運(yùn)行有異響。測量軸承溫度正常,手持測振儀測量振動速度正常,重新找正后異響依舊。將手持測振儀調(diào)到振動加速度高頻HI檔,測量到電機(jī)非驅(qū)動端軸承振動加速度波動異常,添加潤滑油至排油孔出油,設(shè)備異響消失。電機(jī)異響原因是電機(jī)維保時添加潤滑油脂量不足,軸承滾動體發(fā)生摩擦。

案例二:巡檢中發(fā)現(xiàn)乙炔廢次鈉回收真空泵異響,測量軸承溫度正常,手持測振儀測量振動速度:垂直5.4mm/s,徑向5.5mm/s,水平3.8mm/s。因為徑向振動大于水平,所以最初判斷設(shè)備對中問題,維修人員重新找正設(shè)備后問題依舊。將手持測振儀調(diào)到振動加速度高頻HI段,測量泵前端軸承振動加速度明顯異常,更換前端軸承后異常消失,判定為軸承初期故障。

案例三:點檢中發(fā)現(xiàn)聚合6系統(tǒng)干燥磨粉機(jī)傳動端振動速度9mm/s,振動加速度(高頻HI段)140mm/s2,檢查油站及油路正常,判斷軸承損壞。次日切5系統(tǒng)更換軸承恢復(fù)復(fù)正常。確認(rèn)原因是軸承初期故障。

以上三案例的共同特點就是設(shè)備異響明顯,溫度、振動速度基本正常,振動加速度數(shù)據(jù)明顯偏大,設(shè)備故障確定為潤滑不良或軸承初期故障。

設(shè)備聲音大多數(shù)都轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生,軸承滾動體和內(nèi)外軸承圈摩擦可引起600Hz以上的高頻振動。所以,當(dāng)設(shè)備轉(zhuǎn)子不平衡、對中不正等問題引起的振動,振動速度數(shù)值測量很高,但設(shè)備并沒有發(fā)出大的聲音。又因為公司使用手持測振儀振動速度一檔測量范圍在10Hz~1kHz,所以軸承滾動體摩擦產(chǎn)生的高于1kHz振動時,設(shè)備很響,但測量振動速度低。如果將手持測振儀調(diào)到振動加速度的高頻HI檔,測量范圍在1kHz~15kHz,便測量出很大的振動加速度數(shù)值。這說明,現(xiàn)場設(shè)備產(chǎn)生能高頻振原因很多,只能具體情況具體分析。

通過振動判斷故障,要參考標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),準(zhǔn)確使用測量工具,結(jié)合其他途徑共同判斷,準(zhǔn)確的找出設(shè)備異常原因。


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